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电气控制实训报告

发布时间:2023-08-25 00:29:38

系别:

专业:

电气控制实训报告

班级:

组员:

指导老师:

一、实训内容

1、先观察车床故障的现象;

2、查阅车床的日常维护手册;

3、排除故障;

4、查阅数控系统的自诊断;

5、找故障并且解决故障。

二、实训步骤

1、由系统CNC自诊断图:

观察急停开关是否出现超程开关和急停按钮串在一起的情况,经过检查急停开关无故障。

2、限位开关故障排除

释放急停开关,按下超程解除,移动机床。故障还没有排除,此时则可以判断是线路断了,检查急停开关,二个行程开关的串联电路急停按钮、滚轮压无故障现象;最终判断是限位开关线路失灵或者断路。

3、急停开关、二个行程开关排除故障

GSK980TD具有软件限位功能,同时采取硬件限位措施,在各轴的正、负方向安装行程限位开关,连接如下图所示:

在手动方式下慢速移动各轴验证超程限位开关的有效性、报警显示的正确性、超程解除按钮的有效性;当出现超程或按下急停按钮时,CNC会出现“急停”报警,按下超程解除按钮向反方向运动可解除报警。

4、限位开关排除故障

电气控制实训报告

通过查阅数控系统维修手册中的系统系统类故障判断维修

故障现象一:系统报警

①系统显示“急停报警”,产生原因包括急停按钮按下未旋起,限位问题及线路断路故障等检查急停按钮是否按下未旋起,检查限位开关是否损坏或断路导致急停线路这一回路断路,检查线路是否存在短路或接触不良。结合限位开关接线图,进行线路测量,我们得出连接限位开关的线路出现断路的故障,接上导线,线路导通,CNC系统故障现象排除。限位控制接线图:

三、实训记录

1、故障现象记录:CNC报警:

1、个报警号报警类型000CNC急停报警:

急停报警,ESP输入开路

2、查阅《广州数控系统维修手册》,找出解决方法。

结合显示故障现象的原因:系统显示“急停报警”,产生原因包括急停按钮未旋起;限位问题以及线路故障等等。

3、小组成员们通过初步排查与讨论确定是由于线路开路引起的急停,具体操作如下:

拉下电闸,用万用表电阻档分别测量点3与点6、点7与点8点6与点11、点11与点14、点15与点16的`电阻值,如果出现阻值变化很大,则说明此段间开路,反则线路完好,实训中我们测得的数据是阻值变化为零,也就是这些点线连接之间线路完好;

a、用万用表电阻档测量伺服控制图端子排点7与限位控制图端子排点11的电阻值,如果出现阻值变化很大,则说明此段间开路,反则线路完好,实训中我们测得的数据是阻值变化很大,也就是点7点11之间线路开路;

b、由上可知,线路7-11存在开路,对照相关表册查得是故障②出现问题;

c、按照老师的要求与指示,我们把导线在故障②的接点处接上然后重启机床;

d、重启机床后,屏幕显示正常,限位急停、ESP开路问题得到解决。

四、注意事项

1、不能带电操作,遵守实验室纪律。

2、上电时注意告知周围组员;

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3、对实验进行记录;

4、请爱护设备。

五、实训心得体会

通过这一次的实验,让我们知道了,书本上所说的并不是就一定是对的,想要得到证明,就要用实际行动啦证明,多动手,多考证,才能得出真知,在实验过程中,通过听取老师的指导和同学之间的相互合作,让我们懂得了虚心向学与团结协作的重要性,从而使我们的团队合作意识得到了提高。总而言之,纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

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