原因
1) 投运初期频繁的异常停窑导致大齿圈处筒体弯曲,引起齿圈径向偏摆过大而产生振动。表现在大小齿圈在啮合运行过程中顶隙半圈大半圈小,振动呈周期性的间隙振动。
2) 大齿圈本身发生变形。表现为间断的周期性振动以及部分点、局部位置的振动。
3) 小齿轮安装不到位。大小齿轮的啮合不仅要求保证顶隙(侧隙),还要保证接触斑点沿齿高方向不应小于40%,沿齿长方向不应小于50%。否则啮合不好也会产生振动。
解决办法
针对1)、2)可采取筒体校直、齿圈校圆、更换齿圈等方法进行处理;
针对3),可采取小齿轮重新找正来进行处理。然而结合企业的实际生产情况,最终采取了小齿轮装置找正法,即以齿顶隙最小值调整到12mm为基准,将整个传动系统进行移位找正。通过采取以上措施,基本上消除了窑体振动现象,设备运行平稳,窑速逐步提高到3.9r/min,熟料产量质量稳定,取得良好的效果。