使用纤维素下向焊接条焊接大口径管道,与传统的由下向上施焊方法相比,其优点主要表现在;
(1) 焊接速度快,生产效率高。因该种焊条铁水浓度低,不淌渣,比由下高上施焊施焊提高效率50%。
(2) 焊接质量好,纤维素焊条焊接的焊缝根部成形包满,电弧吹力大,穿透均匀,焊道背面成形美观,抗风能力强,适于野外作业。
(3) 减少焊接材料的消耗,与传统的由下向上焊接方法相比焊条消耗量减少20%~30%。
(4) 焊接一次合格率可达90%以上。
近几年,我油田先后在苏丹管道工程、中济供气管道工程、卡塔尔管道工程和济淄管道工程上使用了纤维素焊条施焊,效果较好。纤维素焊条接长输道中易产生的缺陷和采取的相应措施如下。
1 焊接中易产生的缺陷
1.1夹渣产生的原因
( 1 ) 打底焊后清根不彻底,致使在快速热焊时,未能使根部熔渣完全溢出。
(2)打底焊清根的方法不当,使打根部焊道 两侧沟槽过深,呈现“W”状。在快速热焊时,流到深槽的熔渣来不及溢出而形成夹渣。
(3)在6点钟收弧过快也易产生夹渣。
1.2气孔产生的原因
(1)盖面焊时,熔池过热,吸覆大量的周边空气。
(2)盖面焊时,焊条摆动幅度太大,熔池保护不良。
(3)根部间隙过小,容易产生根部针形气泡。
(4)焊条未在规定时间内用完或长时间暴露在空气中。
1.3裂纹产生的原因
(1)如果施工地段起伏较大,土墩未及时垫到位,使管子处在受力状态,在焊接收弧点(尤其是6点钟位置)易出现应力裂纹。
(2)在焊接过程中,如过早松开或撤离对口器,致使熔池中的铁水未来得及凝固好,在焊接收弧处容易产生裂纹。
(3)焊工在6点钟位置采用直线熄弧等不当的收弧方法,致使熔池未填满形成弧坑而出现弧坑裂纹。
1.4内凹产生的原因
(1)对口间隙过大。
(2)打底焊时焊条送入深度不够。
(3)焊接电流过大,热焊时在5~7点钟位置运弧太慢。